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电厂锅炉重复发生水冷壁爆管事故

2014-07-25   热度:   收藏  

    事故经过:

  1991 年 3月21 日,韶关电厂4号锅炉小修结束,汽轮机超速试验完毕准备并网时,突然炉膛一声巨响,汽包水位直线下降无法控制,紧急停炉。检查发现前墙水冷壁爆管一根,爆口在卫燃带附近100㎝处,爆口附近同一循环回路共有25 根管产生不同程度的变形。经抢修更换爆破的和变形严重的水冷壁管14根。于24 日18时再次点火,25日03:24带负荷40MW,主蒸汽压力9.3MPa,主蒸汽温度490℃,电接点水位计指示+30mm,炉内又发生一声巨响,汽包水位直线下降无法维持,再次紧急停炉。检查发现后墙水冷壁管一根爆破,爆口在卫燃带上方约80cm处,爆口周围10多根水冷壁管不同程度变形。

  事故原因分析:

  这两次爆管的情况基本相同,经检查外观爆口特征和金相分析,断定为短期超温爆管。事故是由于运行人员在锅炉起动过程中,两次未按规定清洗汽包就地水位计,而且未与电接点水位计核对,控制室内水位计不能正常投入运行,电接点水位计与就地水位计不符,而出现假水位工况未能及时发现,致使锅炉严重缺水爆管。

  事故总结:

  1、严防锅炉缺水和超温超压运行,严禁在水位表数量不足(指能正确指示水位的水位表数量)。

  2、经常校对水位计,就地与远传数值基本一致。

  3、锅炉控制室内至少要有两只性能可靠的远传水位计。

  4、按规定及时冲洗水位计。

  5、当锅炉所有汽包水位表记全部失灵,运行中无法判断锅炉汽包水位时,应立即紧急停炉。

  6、对于短期过热引起的爆管,一般要求防止锅炉汽包低水位、过量使用减温水引起过热器内水塞和作业工具、焊渣等异物进入锅炉管道而造成堵塞等措施。